當尾礦庫庫容c過1000m 3 時,J易造成潰壩,一旦潰壩危害不可小覷,美國克拉克大學公害評定小組表明:尾礦庫潰壩危害在93種事故,公害的隱患中,J次于核爆炸,神經毒氣等危害.截止至2007年,我國統計尾礦潰壩總數43起,2008年又先后發生幾起潰壩事故,Z為嚴重的一起是山西襄汾,980平尾礦庫發生潰壩,事故泄容量26.8m 3 ,死亡人數277人,4人失蹤,3人受傷,直接經濟損失達9619.2萬元.
目前,國內選廠企業生產過程中的尾礦均是伴著水排放出來的,排放濃度一般在20%左右,據了解,以往多數選廠的尾礦漿直接排放至尾礦庫內,由于原礦越貧,尾礦漿排量越大,常年積累,不但占用大量的農田或林地,同時對環境也造成很大污染。即使在山區的山谷中建造的尾礦漿庫,大部分也陷入庫壩不牢固,時有出現坍塌潰壩的危險,威脅人民群眾生命財產安全。顯然,尾礦漿的存放問題已經成為困擾礦山企業多年的一大難題。目前解決這一難題的Z佳措施就是尾礦干排技術。
技術運用
傳統選礦廠的尾礦排放一般采用直接排放(固液混排)的方式,含水80-85%的尾礦礦漿排入高于選廠位置的尾礦庫,以方便尾礦礦漿中的水分滲透分離回流,水回收循環再利用,固體尾礦留在尾礦庫內堆積。但是傳統的這種尾礦排放方式帶來的尾礦堆積會對環境的破壞,并存在安全威脅。
尾礦干排技術能將泥漿狀的尾礦廢渣脫水,從而形成干尾礦,干尾礦可用于填坑、造田、筑壩、制造建筑材料。尾礦干排還有效實現了水的二次利用,節約了水資源的同時,礦液中的藥劑可返回選廠再次使用,降低了選礦藥劑的成本。尾礦干排符合提倡的“礦山環保”“綠色礦山”等重要理念,在未來的礦山行業發展中,尾礦干排將是b行之路。洛陽隆中重工公司是國內Z早推廣尾礦干排工藝和設備的廠家之一。自2009年開始研發第三代尾礦干排工藝和設備——“濃縮脫水型水力旋流器+深錐多錐濃密機+多頻脫水篩聯合機組系統脫水工藝”,該工藝具有投資少、運行成本低、節能,適合的礦漿粒J較寬等特點,完勝國內其他尾礦干排工藝。
尾礦干排根本上解決了尾礦庫長期存在的安全隱患,在環保方面有效避免了地下水資源遭受污染,減少了粉塵的飄散,對環境的破壞可以受到控制。從資源利用的角度上看,尾礦干排既提高了選礦行業水資源的利用率,又可以節約大量土地,總體來說,尾礦干排利國利民。
洛陽隆中重工尾礦干排機綜合經濟效益分析
以處理能力為4000t/日、粒度-200目65%、濃度30%的礦山為例,按照年工作日330天計算,該工藝比其他尾礦干排工藝每年可節省成本375~625萬元以上。而且回水率可達75%以上,每年可再利用水資源230萬立方米。按每立方米1.5元計算,可節約345萬元。兩選項合計可達605~855萬元以上,J節省的成本一年就可收回投資,是礦山尾礦干排工藝的S選。
隆中重工尾礦綜合利用研究院,對西藏某金礦尾礦進行研究,結果表明尾礦中以金為主,伴生錫,銅,銀等,金回收30%,錫回收率為20%,銀回收為16%.尾礦成本5元/t,產值16.8元,盈利11.7元.再如鞍某磁鐵尾礦,其中仍含有鐵20%,馬鞍山研究院又針對此礦進行再磨再選,Z后獲得品位高達65.76%的精鐵礦,年產精礦3.92萬t,年可獲經濟效益1200萬元.
新疆尾礦干排系統流水線
尾礦干排系統不J如此,隆中重工尾通過節能的工藝系統,可利用排放的干尾礦回填采礦區、造田、筑壩、制造建筑材料,濾液中的藥劑則隨液體返回原廠再次使用,既節約了藥劑的使用量,又避免了藥劑對環境的污染。
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